破碎机设备工作中艰苦环境,在粉碎原材料的全过程中会造成很多的烟尘,防污做不太好会危害粉碎机的工作效能,毁坏机器设备的进气系统,减少机器设备使用期,因此 搞好防污十分关键。今日为大伙儿共享圆锥破普遍的4种防污方法及矿山开采圆锥破碎机防污更新改造实例。
一、4种防污方法
1排气阀防污设备
这类防污是取决于碗形滚动轴承架子上的环状给不锈钢水槽和固定不动在锥体驱体下端球型圈。球型圈插进环状给不锈钢水槽中,当粉碎机工作中时,球型圈把烟尘遮挡,使其掉入水里,排气阀水由进水口注入给不锈钢水槽,待流满给不锈钢水槽后溢流式至外界环状排水口,进而使带烟尘的智能回水经排水管道排出设备外。
2橡胶圈副—排气阀防污设备
依据圆锥破驱体的里侧和碗形滚动轴承架的两侧制做一橡胶圈副,把锥型橡胶圈安裝在碗形滚动轴承架子上,把筒形橡胶圈安裝在锥体驱体上,并确保橡胶圈副在一切方位都密不可分触碰。
在粉碎机工作中时,筒形橡胶圈随粉碎机一起旋转和晃动,而碗形滚动轴承架子上的锥型橡胶圈在弹性的功效下,自始至终与筒形橡胶圈紧贴。进而防止了烟尘的进到。但因为制做与安裝上的误差,促使非常少一部分烟尘进到不锈钢水槽中。因而,还须应用排气阀防污。
这类防污本质上也是两条防污,橡胶圈的原材料务必具有优良的延展性、耐磨性能和耐温性,现阶段这类橡胶垫还非常少。选用一般橡胶垫或V带,使用期很短。
3排气阀—毡子防污设备
挑选薄厚为3-8毫米的工业毛毡,在圆锥破的碗形滚动轴承架回油槽的外边沿,用销钉将毡子固定不动其上。毡子的高宽比要确保有3-5毫米的缩小量。装上后的毡子,应浇上润滑脂以减少毡子的磨坏。
这也是一种两条防污,在排气阀防污设备中,绝大多数粗粒烟尘已掉入水里,一部分细砂烟尘飞起进到这里,被毡子遮挡,进而阻拦烟尘进到进气系统中。
这类方式简单,密封性效果非常的好,使用期长。经实践活动认证,在应用几个月后,碗形滚动轴承内很整洁,无细沙和烟尘,润滑脂质大部分无转变,毡子完好无缺。
4泡沫塑料防污设备
先把锥体碎碗形滚动轴承架子上的防尘圈卸除,并把环状回不锈钢水槽清理整洁,随后挑选适度薄厚(一般比不锈钢水槽总宽大10~20毫米)的塑料泡沫,切割成“口”形,其高宽比要确保有20~30mm的伸缩式量,用“309胶”固定不动在回不锈钢水槽中就可以。当粉碎机运作时,它借助塑料泡沫的延展性而自始至终紧靠于球型圈,进而防止了烟尘进到的概率。
二、防污更新改造实例
吉林省某采矿厂日解决铁矿石1500t,其粉碎系统软件有2台粉碎机的球面轴承部均安裝有硫化橡胶防尘圈,并在带座轴承上电焊焊接有防污用进水口和排水管道,并设立排气阀防污设备,以避免 烟尘进到球面轴承导致磨坏。
1目前防污方法存在的不足
原防污构造如下图所显示。根据多年的应用发觉这种防污方法存有下列缺陷:
因为粉碎时动锥伴随着凸轮轴套的旋转做18~20次/min转动晃动,有时候与凸轮轴套的同歩转速比达到300r/min,因而硫化橡胶防尘圈磨坏迅速,当动锥防污隔板与硫化橡胶防尘圈的空隙超过1.5~3.0Mm时,很多的烟尘从动锥下沿防污隔板进到排气阀设备,将排气阀槽及排水管道阻塞,烟尘堆积在排气阀槽中。
当冷水管中工作压力很大时,流水根据挡油圈从球面轴承回输油管路进到汽车油箱,因而需常常检修输通排气阀设备,拆换汽车油箱中的润滑脂,既提升了职工的劳动效率,又导致了很多的消耗。
2防污方法的改善
最先将图上的排气阀进水口10及排水管道1拆卸,随后将球面轴承座2上的环状排气阀槽用钙钠基润滑油脂密封性严密,借助粉碎圆锥体下边的球型防污隔板8和球面轴承座环状槽中的钙钠基润滑油脂,根据人体的转动将烟尘遮挡或粘在钙钠基润滑油脂上,进而将烟尘阻挡在球面轴承座以外。
3应用实际效果
经应用证实,实际效果比较好。
节约水资源。2台圆锥破每日可节省冷水116.6t,每一年节省冷水31482t,节约成本近十万元。
提升解决矿量。解决了烟尘常常阻塞排气阀槽和排水管道的难点,降低了检修频次,增加了启动时间,2台圆锥破每个月多解决铁矿石490t,每一年多解决铁矿石4410t,年增效益2万汪义。
节省润滑脂。更改了防污方法后,解决了润滑脂站因为渗水而导致的换机油状况,每一年可节省润滑脂1620kg,节省花费一万汪义。
省电。因为拆卸了排气阀设备,降低了2PNL型立泵的启动时间,每一年省电72905kW·h,节省水电费三万汪义。总的来说,每一年能为采矿厂节省15万元的成本。
环境保护髙压下,搞好防污解决,不但保护生态环境,节约能源,也降低了产品成本,减少了职工的劳动效率,提升 了机器设备的工作效能。热烈欢迎社会各界同事给沙石菌留言板留言沟通交流您应用的防污对策和碰到的难题。